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贾柯亮 郑林锋
(陕西龙门钢铁有限责任公司炼铁厂 陕西 韩城 715405)
摘要:近年来,龙钢公司炼铁厂坚持目标导向、问题导向、结果导向,紧扣生产目标和重点指标,在抓好历程管控的同时,大胆立异抓要害,集思广益破瓶颈,实现多项新技术在烧结机的应用,为铁前系统“高效冶炼”涤讪了坚实基础,为企业高质量生长走好要害性一步。通过新技术实施于生产系统,增强生产历程管控,在提高料层透气性,料温提升,返矿量减少,料层增加,节能降耗,实现了400㎡烧结机高产低耗的目的。
要害词:新技术;透气性;料层;料温;降耗
1 前言
龙钢400㎡烧结机2010年10月投产,设计利用系数为1.25t/㎡h,产品供应2座高炉,随着高炉生产条件的不绝提升,高炉产量近几年在不绝地刷新纪录,对烧结矿的需求进一步增加,为满足高炉需求,400㎡烧结依靠科技立异和治理提升,围绕产能提升和节支降耗,接纳一系列新技术的应用和革新,在包管质量的情况下逐步提升产能,在满足高炉生产需求的同时实现了经济效益的同步提升。
2 新技术应用
2.1混淆机三合一直筋衬板、制粒机逆流衬板的应用。
厚料层烧结的前提包管是料层具有良好的透气性,随着料层厚度由850mm提升至900mm,混匀制粒效果必须获得提升,因此我们对400㎡烧结混淆机和制粒机内部衬板进行了革新,混淆机使用三合一直筋衬板(图1)取代原来的角铁扬料板,制粒机应用锥形逆流衬板(图2),大大提高了混淆料的混匀效果,为厚料层烧结提供了有力包管。通过三合一直筋衬板和逆流衬板的应用,混淆料制粒效果获得大幅提升,烧结透气性提升,烧结机产能获得进一步发挥,混料筒粘料情况减轻,延长设备检修周期的同时降低了工人的劳动强度。

图1 混淆机应用三合一直筋衬板

图2 制粒机应用逆流衬板
2.2新型防堵篦条的应用
炉篦条是烧结台车承载烧结矿的主要部件,其设计的合理性直接关系烧结矿料层风量漫衍、烧结历程稳定性及自身寿命周期。由于小颗粒烧结矿、黏粘性粉尘容易粘附在篦条外貌,气流通过篦条阻力逐渐加大,风量逐渐减小,最终导致烧结机篦条之间漏洞被糊堵,对烧结系统生产和人员操作带来很大影响,针对此问题,我们引进新型防堵篦条,该篦条上部接纳倒V型设计方法,两端挂钩由方形改为过渡圆弧,整体厚度由上至下呈几何进行递减,可有效降低抽风阻力,增加透风量,减少物料粘附,降低篦条烧损。经过生产运行总结,最终接纳台车中部新型篦条替换旧式篦条,两侧各40cm接纳旧式篦条的方法(图3),这样一来,台车中部利用新型炉条奇特的设计可增加风量,两侧接纳旧式炉条可减轻边沿效应,烧结历程参数和烧结矿质量指标都获得明显改善。

图3 防堵篦条与旧篦条搭配使用
与前期革新前参数比照:料层厚度提升了50mm,在同等流量下日产提升300t左右,台速下降0.1m/min,烧结时间延长2分钟左右,烧结矿强度获得提升,同时主抽电流获得平衡,前期1号与2号电流相差20-30A,一号前期电流680A左右,二号前期电流为660A,革新后一二号均为667A左右。防堵篦条的使用不但杜绝了篦条粘糊现象,同时篦条消耗量明显降低,篦条平均月消耗量由1200根降至300根,同时减少了停机次数,包管了烧结机的设备作业率。
2.3新型松料器的应用。
随着料层厚度的不绝提升,改善烧结料的透气性是包管烧结矿质量和烧结机提产降耗的要害步伐。烧结机原有刀片状松料器与混淆料接触面积较少,松料效果有限,同时为了具备提升料温的功效,对松料器进行了优化,革新为可拆卸式不锈钢空心圆筒形状,外貌交错打孔,内部可通入蒸汽,使其具备双项功效(图4)。由于此处最接近燃烧烧结,热损失最少,预热提温效果明显。结合台车矿槽通入蒸汽配合情况下冬季料温可抵达68℃左右,这一革新不但透气性较之前提高,还可以通过对松料器棒条数量与位置的调解来调理料层的透气性。

图4 新型圆筒状松料器
2.4料面蒸汽喷吹技术的应用
在烧结机8#-16#风箱位置的料面上方装置6排蒸汽管道,对料面进行喷疵魅蒸汽(图5),主要是利用蒸汽中H、O等介质提升焦粉燃烧效果,使用同样的燃料可以爆发更多热量,减少残碳含量,充分发挥焦粉燃烧所释放的热量,从而降低燃料消耗;料面喷吹后可以改善料层上部烧结矿质量,优化了烧结层温度,提升烧结矿质量。氮氧化物由210㎎/m?下降至180㎎/m?,该技术的应用不但降低烧结固体燃料的消耗,同时也抵达了烧结机环保生产的需求,对烧结机清洁生产涤讪了基础。

图5 料面喷疵魅蒸汽
2.5微负压燃烧系统革新
微负压燃烧是烧结工艺中极为重要的一环,其主要理论是基于烧结气体动力学而来,实际步伐主要是通过对燃烧炉下方的1#~3#风箱风量和负压的合理分派、控制使燃烧炉内部形成-10~-50pa的微负压。燃烧负压过低,燃烧炉火焰内收,冷空气从燃烧炉四周吸入,降低炉膛温度,台车两侧燃烧效果差;燃烧燃料的可燃身分过早地被吸入料层,表层燃烧热量缺乏,抽入过多风量破坏原始料层透气性,增加料层阻力,增加进入风箱支管的灰量。燃烧负压过高,燃烧炉火焰外扑(向台车外扩散),燃烧炉的燃烧产品不可全部抽入料层,浪费能源,且烧损台车栏板。因此,我们接纳了以下两个方面的步伐:
(1)将燃烧器下方前三个风箱隔板接纳浮动式风箱隔板与台车体底部接纳动密封技术(图6),减小风箱隔板与台车体底部的间隙,有效改善密封效果。

图6 浮动式风箱隔板
(2)将燃烧器下方风箱与大烟道系统相连,落料直接由卸料管道完成卸料。在卸料管道侧面上方开孔加装连接风管与大烟道连接(图7),为风提供专用管道,实现风料物疏散。管道疏散革新后,物料不会进入风管,制止对管道造成梗塞。通过变径减少风量,减轻阀体的侵蚀和冲洗,延长阀体使用寿命,可以实现风量恒久稳定控制。

图7 气料分流装置
2.6联合布料器的应用
龙钢400m2烧结机台车布料控制系统为扇形阀+合页门结构,均为人工操作调解,由于调解距离滞后、人员技术水平及精心水平等因素影响,实际料面频繁泛起超、欠料现象,不但影响整体燃烧效果的一致性,同时也导致烧结矿中偶尔泛起夹生料的现象,引起机尾红层欠均匀,返矿量不稳定。技术人员利用系统检修时间对台车布料控制系统进行革新,装置联合布料器(图8),实现了自动化布料,减少了人工操作造成的生产历程波动,料面连续平整,机尾红层均匀、烧结终点一致。料层厚度从900mm提升到930mm,烧结机负压提高了3KPa,台车两侧撒料情况减少,小时内返量较革新前下降20t。

图8 联合布料器
3 主要经济技术指标变革
经过一系列新技术应用与设备革新,400㎡烧结机各项经济技术指标都有了明显的提升,生产系统逐渐趋向良性循环,为高炉提供了优质原料。表1是新技术应用前后部分烧结参数、指标的比较。
表1 400㎡烧结主要生产指标比较

4 结语
龙钢400㎡烧结机通过在混淆机应用直筋衬板、制粒机应用逆流衬板、台车应用新型防堵篦条、松料器革新以及料面喷疵魅蒸汽技术、微负压燃烧技术、联合布料器的应用,烧结矿产质量明显提升,为高炉创立了良好的生产条件,对铁前系统的节支降耗起到了良好的效果。
下一阶段我们将以固燃<60kg/t,日产>15000吨为目标,从台车漏风治理、环冷冷却效果提升、下料口革新等方面继续下功夫,为铁前系统高效冶炼创立更好的条件。
参考文献
[1] 朴挺,邓开文,钢铁冶金,北京:北京工业出书社,1994.5
[2] 王威,烧结微负压燃烧革新,自然科学,2017.7
[3] 孙东,转炉煤气烧结燃烧工艺革新 ,山东冶金,2018.4
摘自《烧结球团技术网》